星空tiyu十院:一条产线的变形记
发布时间:2026-01-07 信息来源:中国星空tiyu十院

  走进星空tiyu十院航天风华公司热表处理车间,一条崭新的铝合金镀银自动化生产线正平稳运行。工件在程序控制下完成一道道工序─电流检测、温度调控全部自动完成,银白色的镀层在灯光下泛着均匀细腻的光泽。操作工人只需要在中控屏前监控数据流便可完成工序生产。

破局:当“经验”遇上“瓶颈”

  时间拉回两年前,这条关键镀银线还完全依赖老师傅的手工操作─距离靠目测、沉积时间靠看表、零件靠手持吊在槽液里。一位干了20多年的老师傅苦笑:“镀银就像炒菜,火候、时间全在手上。可人毕竟不是机器,手一抖,参数就偏了。”

  数据缺失是最大的痛点。由于缺乏实时采集与监控系统,每次出现镀层不均匀、结合力不足等问题,追溯原因都如大海捞针。“同样的工艺卡,不同班组做出来效果可能有差异;同一班组早晚班质量也会有波动。”镀银班组长回忆,“质量问题难复现、难定位。”

  更严峻的是,随着“十四五”期间公司航天产品生产任务大幅增加,镀银产能与质量稳定性面临双重压力。传统手工线已逼近产能极限,而新一代产品对镀层一致性、可靠性提出更高的要求。

  一条手工线,成了制约发展的“卡脖子”环节。

智变:七十二变,尽在“数”中

  2025年,是“十四五”收官、“十五五”布局承上启下的关键一年。车间将“铝合金镀银自动化生产线建设”列为头号攻坚项目,用数据提升制造能力,以自动化重塑工艺标准。

  车间决定大胆采用“多功能整合+柔性控制”方案。但难点在于,这不是简单的机械代替人工,而是要将老师傅的“手上功夫”转化为可量化、可复现的工艺参数,并实现镀银、镀金、化学镍等多工艺兼容。

  经过多次攻关,一套由PC、PLC、HMI组成的智能管理系统诞生。它如同生产线的“智慧大脑”,实时采集温度、电流密度、pH值、镀覆时间等关键参数。槽体配备双冗余加热控制与低液位保护,镀金镀银槽槽底采用双层结构设计,同时底部配备漏液在线监测及报警装置,槽盖加双锁设计。所有加热槽体均设有低液位检测装置,加热控制与低液位保护连锁,具备低液位保护功能,实现双重安全保护。行车运行、槽液异常实时触发声光报警并自动记录故障。

绽放:数据里的“十四五”答卷

  变革效果直接体现在跳跃的数据曲线上:

  76%─自动化工序覆盖率。原手工线主要工序中,76%实现全自动运行,操作工从“执行者”转变为“监护者与分析师”。

  15%─镀银产品一次合格率提升幅度。凭借工艺参数的数字化锁定与闭环控制,镀层均匀性提升,质量问题溯源时间从原来的48小时缩短至2小时。

  95%─公司全年镀银任务中由该自动化承担的比例。生产线可实现连续生产,单日最高产能提升,有力支撑了批产任务。铝合金镀银生产能力提升至原有的两倍以上,铝合金结构件镀银生产能力可由1000套(约10000件零件)提高至2400套(约24000件零件)左右。

  砺剑:银线织就新篇章

  如今,这条生产线已成为车间智能化转型的标志。它不仅是生产工具,更成为工艺研发平台。站在生产线前,车间主任目光坚定:“传统工艺拥抱数字化不是选择题,而是必答题。我们镀上的不是镀层,更是中国制造迈向高精度、高可靠性的决心。”

  生产线上,零件平稳运转,数据在屏幕间静静流淌。那精准一致的银白色光泽里,映着一群表处人从“制造”到“智造”的转型身影,也映着“十四五”蓝图中,属于一线劳动者的荣光与梦想。(文/张振赟 袁炜)